4月中旬,新高焦化首次采用焦爐碳化室焚燒法處理1992條廢棄除塵布袋,走出了一條無害化處置固體廢物的綠色發(fā)展之路。
從2013年9月試生產(chǎn)以來,新高焦化對廢棄的除塵布袋處理,由外包單位處理。由于玻纖材料的除塵布袋焚燒難度大,在土壤中難以分解化掉,外包單位一般采用填埋法處理。為了推進綠色發(fā)展,今年4月初,該公司對焦爐地面除塵站長期運行的除塵倉擬定更換玻纖材料布袋,而檢修方案中對更換下來的1992條廢棄的布袋如何處理遲遲拿不出好方案來。
公司安全環(huán)保部接到任務后,經(jīng)技術人員分析,除塵布袋的主要材質(zhì)是耐高溫的玻纖材料,玻纖材料經(jīng)過焚燒后會產(chǎn)生二氧化硅、二氧化碳與水。據(jù)對同行業(yè)單位了解,他們均采取的是焦爐碳化室焚燒處理玻纖材料布袋。因焦爐碳化室爐頂空間溫度可達1300度以上,在不影響焦炭質(zhì)量的情況下,每天每個碳化室可焚燒2條廢棄布袋。采取這一方案后,該公司共有焦爐碳化室110個,一天就處理玻纖材料布袋220個,1992個更換下來的廢棄除塵布袋用了不到10天,就全部進行了無害化處理,再也不用外包給其他單位處理,不僅節(jié)約了外包處理費,而且開辟了一條綠色環(huán)保處理固體廢物之路。